機械法資源再生技術(shù)是目前國內(nèi)外使用廣泛的方法,其特點是機械設(shè)備構(gòu)造簡單,且操作技術(shù)成熟。其原理主要是利用機械剪刀將電線電纜破碎成顆粒狀,再利用比重、磁力或靜電分選方法,將破碎之非金屬與金屬予以分離。
機械法系將廢電線電纜以剪刀機將其切成適當(dāng)?shù)拈L度,再以粉碎機將其粉碎至適當(dāng)?shù)牧接枰苑蛛x,流程如下:剪切單元:以鍘刀式剪切機將廢電線剪切成適當(dāng)?shù)拈L度,其長度隨著電線電纜的直徑而異。粗碎、細碎:利用刀式破碎機將電纜破碎至15mm左右。分離:分離單先可用篩網(wǎng)來確保粉碎顆徑達到一定的范圍。再用氣動分選機可將金屬粒、絕緣顆粒及中間產(chǎn)品(帶有絕緣物的金屬粒)予以分離,其中間產(chǎn)物可再送回二次粉碎機再行處理,若含鐵質(zhì)則需進行磁選;一般而言,此一分離可回收9~99.5%的金屬。
電纜在不能正常使用的情況下,都會歸為廢舊處理,一些電纜是由廠家負責(zé)返廠維修和更換,另外一些得不到更換的,一般都會歸為廢銅類處理掉,處理時交由各地區(qū)的廢舊物資回收商進行收購處理,由廢舊物資回收商負責(zé)進行電纜的扒皮并回收其中的銅,其中得到電纜的銅再送到銅廠加工電纜或其他的銅制品,或直接煉成銅錠。
電線電纜的制造與大多數(shù)機電產(chǎn)品的出產(chǎn)方式是完全不同的。機電產(chǎn)品通常采用將另件裝配成部件、多個部件再裝配成單臺產(chǎn)品,產(chǎn)品以臺數(shù)或件數(shù)計量。電線電纜是以長度為基本計量單位。所有電線電纜都是從導(dǎo)體加工開始,在導(dǎo)體的外圍一層一層地加上絕緣、屏蔽、、成纜、護層等而制成電線電纜產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,疊加的層次就越多。
根據(jù)對電線電纜不同的機能要求,采用的設(shè)備在導(dǎo)體的外面包覆不同的材料。包覆工藝分:
A.擠包:橡膠、塑料、鉛、鋁等材料。
B.縱包:橡皮、皺紋鋁帶材料。
C.繞包:帶狀的紙帶、云母帶、無堿玻璃纖維帶、無紡布、塑料帶等,線狀的棉紗、絲等纖維材料。
D.浸涂:絕緣漆、瀝青等
.絕緣擠出
塑料電線電纜主要采用擠包實心型絕緣層,塑料絕緣擠出的主要技術(shù)要求:
4.1.偏心度:擠出的絕緣厚度的偏差值是體現(xiàn)擠出工藝水平的重要標(biāo)志大多數(shù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸及其偏差值在尺度中均有明確的劃定。
4.2.光滑度:擠出的絕緣層表面要求光滑,不得泛起表面粗拙、燒焦、雜質(zhì)的不良質(zhì)量題目
4.3.致密度:擠出絕緣層的橫斷面要致密結(jié)子、不準(zhǔn)有肉眼可見的,杜絕有氣泡的存在。
5.成纜
對于多芯的電纜為了成型度、減小電纜的形狀,一般都需要將其絞合為圓形。絞合的機理與導(dǎo)體絞制相仿,因為絞制節(jié)徑較大,大多采用無退扭方式。成纜的技術(shù)要求:一是杜絕異型絕緣線芯翻身而導(dǎo)致電纜的扭彎;二是防止絕緣層被劃傷。
外護套是保護電線電纜的絕緣層防止環(huán)境因素腐蝕的結(jié)構(gòu)部門。外護套的主要作用是進步電線電纜的機械強度、防化學(xué)侵蝕、防潮、防水浸人、阻止電纜燃燒等能力。根據(jù)對電纜的不同要求利用擠塑機直接擠包塑料護套。
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