開機(jī)前先檢查機(jī)器的衛(wèi)生狀況,有無工具、鐵器、雜物存在,特別是流水線的軸承及馬達(dá),不要有雜物、鐵器,以免卡死機(jī)器使之不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
在涂裝烘干線運(yùn)行過程中,由于多數(shù)企業(yè)的員工對(duì)油漆、煤氣、天然氣等安全防火防爆知識(shí)了解甚少,以至于造成著火、爆炸等安全事故時(shí)有發(fā)生,不僅讓企業(yè)自身面臨經(jīng)濟(jì)上的損失,而且給員工帶來很大的健康危害,甚至帶來生命危險(xiǎn)。
為了既能產(chǎn)品質(zhì)量,又不耽誤正常生產(chǎn)時(shí)間,我們對(duì)線體進(jìn)行了改造,在原有的脫脂槽和預(yù)脫脂槽旁邊各又并聯(lián)了一個(gè)脫脂槽和預(yù)脫脂槽。這樣,不管什么時(shí)間更換槽液,我們都不會(huì)影響正常生產(chǎn)時(shí)間,只需提前配好另一個(gè)槽液即可。這也是一個(gè)有效的提高生產(chǎn)效率的辦法。
使用涂裝前處理藥劑
在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中,還通過積極采用新型的涂裝前處理藥劑來達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。
以前使用的是傳統(tǒng)型的涂裝前處理藥劑,脫脂劑與磷化劑的使用溫度都要求在50度的溫度以上,每班生產(chǎn)之前都需要進(jìn)行較長時(shí)間的升溫過程,尤其是在冬天寒冷的天氣里,有時(shí)很長時(shí)間達(dá)不到設(shè)定溫度,影響了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
后來采用了新型的低溫磷化劑與脫脂劑,大大縮短了升溫過程。另外,新型磷化劑具有低渣的特點(diǎn),減少了清理槽體結(jié)渣的時(shí)間,在方便了生產(chǎn)管理的同時(shí),增加了有效工作時(shí)間,從而提高了生產(chǎn)效率。
不僅如此,新型涂裝前處理藥劑由于使用溫度較低,大大降低了能耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本,可以說是一件一舉多得的好事情